煤礦工作面溜子道由于有一個(gè)17.50的夾角,系統運輸。由于變向的存在,使原來(lái)的運輸系統復雜化,一部帶式輸送機能夠解決的運距,現在必須變成一部帶式輸送機與一部刮板輸送機搭接。工作面溜子道由于有一個(gè)17.50的夾角而安裝了皮帶機轉彎裝置,改變了以前的只有直線(xiàn)巷道鋪設皮帶輸送機的狀態(tài),減少了皮帶機的轉載點(diǎn)和設備臺數,滿(mǎn)足了綜采機械化采煤運輸的需要。 【關(guān)鍵詞】帶式輸送機;轉彎裝置;異型行星輥 徐莊煤礦7191工作面溜子道由于有一個(gè)17.50的夾角,系統運輸。由于變向的存在,使原來(lái)的運輸系統復雜化,一部帶式輸送機能夠解決的運距,現在必須變成一部帶式輸送機與一部刮板輸送機搭接。這將帶來(lái)幾種不利因素:
⑴由于采用了刮板輸送機,整個(gè)運輸系統的電機功率增加了160KW,使得井下供配電系統復雜化,同時(shí)增加了變配電設備數量;⑵生產(chǎn)過(guò)程中耗電量增大,生產(chǎn)成本大輻度上升; ⑶刮板輸送機維護量大,將給工作面管理和維護帶來(lái)較大的困難,同時(shí)增加了維護費用。 ⑷由于動(dòng)力點(diǎn)增加了一處,就需增加一名操作工人,增加了崗位設置,不利于減人提效。
為了減少7191工作面的安裝拆除工作量。我們決定采用帶式輸送機轉彎裝置。 1、帶式輸送機轉彎裝置簡(jiǎn)介 帶式輸送機轉彎裝置由轉向滾筒、改向滾筒、緩沖托輥組、平托輥、機架、清掃器、擋料裝置等部分組成,其結構示意圖 見(jiàn)圖 從機尾方向過(guò)來(lái)的膠帶通過(guò)上轉向滾筒進(jìn)行轉向,然后通過(guò)上改向滾筒進(jìn)行改向,改向后的膠帶通往機頭,煤炭在轉向的同時(shí)進(jìn)行轉載,落在改向后的膠帶上,被運往機頭。從機頭返回的回程帶,通過(guò)改向滾筒后再通過(guò)轉向滾筒進(jìn)行轉向,然后通向機尾。轉彎裝置的技術(shù)核心是轉向滾筒,轉向滾筒固定在機架上,在轉向滾筒的外圓周線(xiàn)上,布置若干個(gè)能隨膠帶運行而轉動(dòng)的異型行星輥,異型行星輥只承受徑向力而不承受軸向力,從而保證膠帶正常運行。 2、采用帶式輸送機轉彎裝置效果</p> 2.1改進(jìn)后的方案采用一部帶式輸送機配用2帶式輸送機轉彎裝置,其系統布置示意圖見(jiàn)圖2。 3、帶式輸送機轉彎裝置的特點(diǎn):</p> 3.1、結構簡(jiǎn)單:主要部件有機架、兩個(gè)改向滾筒、兩個(gè)采用新型行星輥結構的轉向滾筒組成。具有結構新穎、承載力大、性能穩定、與普通帶式輸送機通用化、標準化等特點(diǎn)。.2、運轉安全可靠:本裝置沒(méi)有電器設備和保護,電動(dòng)機、液壓聯(lián)軸節、減速箱等更多的運轉設備,運轉故障點(diǎn)少,可靠性高,維修工作量小,正常運轉不需要專(zhuān)人負責。 3.3、帶式輸送機轉彎裝置具有對帶式輸送機的防倒轉、制動(dòng)等功用,克服了轉向運行時(shí)膠帶的滑移和受力不均等問(wèn)題。
3.4、安裝時(shí)一是不需要另打機頭開(kāi)關(guān)變壓器和電機減速箱峒室,二是與可伸縮帶式輸送機相比安裝尺寸小,巷道的施工量減少。 3.5、由于帶式輸送機轉彎裝置的應用,縮短了巷道施工時(shí)間和安裝時(shí)間。 3.6、帶式輸送機轉彎裝置結構簡(jiǎn)單、易損部件少,且容易更換,維護量小,可以更好的保證綜采面的正常生產(chǎn)。 (1)普通帶式輸送機實(shí)現轉彎運輸后:代替了兩部輸送機的搭接,減少了工作面出煤系統的設備布置數量,降低了租賃費用;少打了設備峒室降低了生產(chǎn)成本;減小了運煤系統總裝機功率,降低了運行費用;簡(jiǎn)化了運輸系統,提高了運輸系統的可。 (2)降低租賃費用:工作面使用帶式輸送機轉彎裝置節省了一部刮板輸送機及輔助的開(kāi)關(guān)變壓器保護控制系統。 (3)降低了生產(chǎn)成本:由于帶式輸送機轉彎裝置的應用,使現場(chǎng)施工簡(jiǎn)單,避免了機頭的擴寬和臥底工程,以及機頭開(kāi)關(guān)峒室,變壓器峒室,電機減速箱峒室,節約了大量的勞動(dòng)力和支護材料費用。 (4)增加銷(xiāo)售收入:使用轉彎裝置比原機頭減少了3米的設備長(cháng)度,至少可多回收煤碳2632 .5t(走向長(cháng)度3m×面長(cháng)100m×采高5m×煤炭的密度1.35×噸系數1.3)。 (5)節約電費:使用帶式輸送機轉彎裝置可節約用電量,在安裝兩部輸送機時(shí),前部帶式輸送機每小時(shí)用電315Kwh,后部刮板輸送機每小時(shí)用電160Kwh,使用帶式輸送機轉彎裝置后二合一機頭每小時(shí)用電量是160Kwh,每小時(shí)節約用電160Kwh。 (6)由于帶式輸送機轉彎裝置的應用,縮短了巷道施工時(shí)間和安裝時(shí)間。同時(shí),帶式輸送機轉彎裝置結構簡(jiǎn)單,易損件少,且容易更換,維護量小,可以更好的保證綜采面生產(chǎn)。 (7)如果施工直巷道,巖石巷道工程量大,成本費用大大增加,減少了巖石巷道施工量 |